气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺设计和工程应用

徐晓然, 唐曾晖, 李振兴, 李俊义, 周午阳, 孙志民. 气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺设计和工程应用[J]. 环境工程学报, 2021, 15(3): 791-798. doi: 10.12030/j.cjee.202101162
引用本文: 徐晓然, 唐曾晖, 李振兴, 李俊义, 周午阳, 孙志民. 气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺设计和工程应用[J]. 环境工程学报, 2021, 15(3): 791-798. doi: 10.12030/j.cjee.202101162
XU Xiaoran, TANG Zenghui, LI Zhenxing, LI Junyi, ZHOU Wuyang, SUN Zhimin. Design and engineering application of the integrated flotation and sedimentation unit[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(3): 791-798. doi: 10.12030/j.cjee.202101162
Citation: XU Xiaoran, TANG Zenghui, LI Zhenxing, LI Junyi, ZHOU Wuyang, SUN Zhimin. Design and engineering application of the integrated flotation and sedimentation unit[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(3): 791-798. doi: 10.12030/j.cjee.202101162

气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺设计和工程应用

    作者简介: 徐晓然(1986—),男,硕士,高级工程师。研究方向:给水处理与水污染控制。E-mail:xuxr001@126.com
    通讯作者: 孙志民(1959—),男,博士,研究员。研究方向:给水排水设计与科研。E-mail:1426754080@qq.com
  • 基金项目:
    国家自然科学基金面上项目(50678041);广东省省部产学研合作专项(2012B091000055)
  • 中图分类号: TU991

Design and engineering application of the integrated flotation and sedimentation unit

    Corresponding author: SUN Zhimin, 1426754080@qq.com
  • 摘要: 当水体中藻类含量高、浊度低时,所形成的絮体沉淀性不好,沉淀工艺处理效果差,但气浮工艺处理效果相对较好;而当原水浊度高时,气浮工艺处理效果差,而沉淀工艺处理效果却很好。为解决季节性水源水质变化对供水生产的影响,结合上述2种工艺特点,在给水工程中设置同时包含气浮和沉淀工艺的构筑物,开发出新型气浮-沉淀工艺。该工艺的构造可满足2种工艺运行要求,亦可根据水源水质在同一构筑物内切换气浮或沉淀运行模式,能节省用地和建设成本。珠海三灶水厂改造工程项目(处理量2×104 m3·d−1)即该工艺的技术应用案例,其生产运行结果表明:当运行气浮模式时,平均除藻率可达96.9%,平均除浊率可达94.1%;当运行沉淀模式时,除浊率为98.5%。
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  • 图 1  侧向流斜板浮沉池造示意图

    Figure 1.  Schematic diagram of the structure of Side flow inclined plate flotation and sedimentation unit

    图 2  新型气浮-沉淀池构造示意图

    Figure 2.  Schematic diagram of the structure of IFSU

    图 3  新型气浮-沉淀池运行气浮工艺示意图

    Figure 3.  Schematic diagram of the air floatation process of IFSU

    图 4  新型气浮-沉淀池运行沉淀工艺示意图

    Figure 4.  Schematic diagram of the sedimentation process of IFSU

    图 5  珠海三灶水厂改造工程新型气浮-沉淀工艺构筑物外观

    Figure 5.  Appearance of IFSU in the DWTP of Zhuhai Sanzao

    图 6  珠海三灶水厂改造工程工艺流程图

    Figure 6.  Flow chart of the treatment process of the Zhuhai Sanzao DWTP

    图 7  气浮工艺的除藻效果

    Figure 7.  Result of algae removal in the mode of the air flotation process

    图 8  运行气浮模式除浊效果

    Figure 8.  Result of turbidity removal in the mode of the air flotation process

    图 9  运行沉淀模式除浊效果

    Figure 9.  Result of turbidity removal in the mode of the sedimentation process

    图 10  CODMn处理效果

    Figure 10.  Result of CODMn removal

    图 11  氨氮处理效果

    Figure 11.  Result of $ {\rm{NH}}_4^ + $-N removal

    表 1  两种工艺的水厂处理效果对比

    Table 1.  Comparison of algae removal effect of the two treatment processes

    水厂处理规模/
    (104 m3·d−1)
    工艺类型进水平均藻含量/
    (104个·L−1)
    出水平均藻含量/
    (104个·L−1)
    除藻率进水平均
    浊度/NTU
    出水平均
    浊度/NTU
    除浊率
    济南玉清
    水厂[13-14]
    20平流沉淀串联
    气浮工艺
    4742195.6%5.340.2395.69%
    珠海三灶
    水厂
    2新型气浮-
    沉淀工艺
    940~7 79832~11296.6%~98.6%5.12~2200.37~3.0092.8%~98.6%
    水厂处理规模/
    (104 m3·d−1)
    工艺类型进水平均藻含量/
    (104个·L−1)
    出水平均藻含量/
    (104个·L−1)
    除藻率进水平均
    浊度/NTU
    出水平均
    浊度/NTU
    除浊率
    济南玉清
    水厂[13-14]
    20平流沉淀串联
    气浮工艺
    4742195.6%5.340.2395.69%
    珠海三灶
    水厂
    2新型气浮-
    沉淀工艺
    940~7 79832~11296.6%~98.6%5.12~2200.37~3.0092.8%~98.6%
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图( 11) 表( 1)
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出版历程
  • 收稿日期:  2021-01-26
  • 录用日期:  2021-02-22
  • 刊出日期:  2021-03-10
徐晓然, 唐曾晖, 李振兴, 李俊义, 周午阳, 孙志民. 气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺设计和工程应用[J]. 环境工程学报, 2021, 15(3): 791-798. doi: 10.12030/j.cjee.202101162
引用本文: 徐晓然, 唐曾晖, 李振兴, 李俊义, 周午阳, 孙志民. 气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺设计和工程应用[J]. 环境工程学报, 2021, 15(3): 791-798. doi: 10.12030/j.cjee.202101162
XU Xiaoran, TANG Zenghui, LI Zhenxing, LI Junyi, ZHOU Wuyang, SUN Zhimin. Design and engineering application of the integrated flotation and sedimentation unit[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(3): 791-798. doi: 10.12030/j.cjee.202101162
Citation: XU Xiaoran, TANG Zenghui, LI Zhenxing, LI Junyi, ZHOU Wuyang, SUN Zhimin. Design and engineering application of the integrated flotation and sedimentation unit[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(3): 791-798. doi: 10.12030/j.cjee.202101162

气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺设计和工程应用

    通讯作者: 孙志民(1959—),男,博士,研究员。研究方向:给水排水设计与科研。E-mail:1426754080@qq.com
    作者简介: 徐晓然(1986—),男,硕士,高级工程师。研究方向:给水处理与水污染控制。E-mail:xuxr001@126.com
  • 广州市市政工程设计研究总院有限公司,广州 510060
基金项目:
国家自然科学基金面上项目(50678041);广东省省部产学研合作专项(2012B091000055)

摘要: 当水体中藻类含量高、浊度低时,所形成的絮体沉淀性不好,沉淀工艺处理效果差,但气浮工艺处理效果相对较好;而当原水浊度高时,气浮工艺处理效果差,而沉淀工艺处理效果却很好。为解决季节性水源水质变化对供水生产的影响,结合上述2种工艺特点,在给水工程中设置同时包含气浮和沉淀工艺的构筑物,开发出新型气浮-沉淀工艺。该工艺的构造可满足2种工艺运行要求,亦可根据水源水质在同一构筑物内切换气浮或沉淀运行模式,能节省用地和建设成本。珠海三灶水厂改造工程项目(处理量2×104 m3·d−1)即该工艺的技术应用案例,其生产运行结果表明:当运行气浮模式时,平均除藻率可达96.9%,平均除浊率可达94.1%;当运行沉淀模式时,除浊率为98.5%。

English Abstract

  • 受气候和人类活动的影响,许多饮用水水源的水质存在季节性变化,呈现出春季和秋季藻类含量高、冬季浊度低、夏季汛期浊度高的特征。给水生产中常见的沉淀工艺能有效处理浊度较高的原水,但当原水藻类含量较高或低温低浊时,除藻除浊效果较差;另一方面,气浮工艺可有效处理藻含量较高或低温低浊的原水,但当原水浊度较高时,除浊效果较差。因此,给水生产中需同时建设气浮和沉淀2种工艺的构筑物,以应对受季节影响较大的水源水处理。

    为节省用地和建设成本,孙志民等[1]将气浮工艺和沉淀工艺耦合在一个构筑物内,形成侧向流斜板浮沉池。该工艺已成功应用于自吉林市第一水厂(2×104 m3·d−1)[2]、吉林市第四水厂二期(4.5×104 m3·d−1)[2]、新疆库尔勒市自来水公司水厂(3×104 m3·d−1)[3]、大庆石化总厂水气厂生活水厂(2.04×104 m3·d−1)[4]、三明市下洋水厂二期(5×104 m3·d−1)[5]等给水厂。然而,随着侧向流斜板浮沉池的深入应用,其构造上的一些缺陷暴露出来[6-7]:原本考虑兼顾气浮与沉淀出水要求,共用一个出水集水系统,而出水流态表明,气浮在底部集水、沉淀在顶部集水才能保证出水颗粒物最少、出水水质最优;原本考虑采用多折斜板结构,以便增加斜板面积,提高侧向流斜板的沉淀效率,但实际运行时,斜板折叠处积泥严重,不仅影响斜板沉淀排泥,而且对絮体颗粒上浮形成阻碍,影响浮渣形成;原本考虑底部采用穿孔管排泥,使系统实现均匀排泥,故设置较矮的集泥区,而长期运行中穿孔管的排泥效果较差,池体底部积泥较多;而又因集泥区高度较矮,气浮接触区挡墙高度不足,导致溶气水与絮体颗粒接触时间不足,影响了气浮对絮体颗粒的去除效果。

    为解决上述问题,在侧向流斜板浮沉池的基础上,重新构建池体结构、优化布置,形成基于气浮与沉淀切换运行的新型气浮-沉淀工艺。本文剖析新型工艺的原理、运行方式和设计要点,并以珠海三灶水厂(2×104 m3·d−1)的升级改造工程为应用案例,评估该工艺的生产运行状况,以期为给水厂应对水源水质的季节性变化提供参考。

  • 为减少传统侧向流斜板浮沉池(图1)暴露出的缺陷,改进池体结构、优化布置,形成新型气浮-沉淀工艺(图2)。工艺优化的内容包括:1)分别设置独立的气浮和沉淀出水集水系统,以保证气浮和沉淀出水的最优水力条件,气浮和沉淀不同模式时单独出水、互不干扰,保证出水水质稳定;2)采用单折结构斜板,以减轻运行沉淀工艺时斜板的积泥程度、优化运行气浮工艺时的水力条件;3)设置机械刮泥结构和装置,用以提高排泥效率,避免因池底部积泥引起的水质恶化问题;4)增加接触区挡墙高度,使溶气水与絮体颗粒充分接触,形成状态良好的浮渣,有利于气浮出水的水质提升。

  • 气浮模式的运行条件:1)运行沉淀工艺处理效果较差,从而影响供水水质时;2)对供水水质要求提高时;3)在春秋季节原水藻含量较高(>3×106个·L−1)或浊度较低(<40 NTU)时。沉淀模式的运行条件:1)当运行气浮工艺处理效果较差,从而影响供水水质时;2)考虑节省运行电费、操作简单时;3)在夏季暴雨原水浊度较高(≥40 NTU)时[8]

  • 气浮模式工艺(图3)中,絮凝后的水流经配水穿孔花墙后进入接触区,与溶气释放器注入的溶气水充分混合[9];溶气水释放的微小气泡与原水中的絮凝体等颗粒充分黏附,形成微气泡与絮凝体的聚集体颗粒,即带气絮粒;颗粒随水流向上漂浮,一部分上浮至水面形成浮渣,一部分进入侧向流斜板模组内,沿斜板滑动上浮至水面形成浮渣;刮渣机定期将水面浮渣刮至排渣槽排出;杂质颗粒上浮分离后,澄清的水沿斜板缝隙流向池底部,经过气浮穿孔集水管进入气浮出水渠,并通过气浮出水管流入滤池[10]

  • 沉淀模式工艺(图4)中絮凝后的水流经配水穿孔花墙后进入接触区,然后进入侧向流斜板模组;进入模组后,絮凝体等杂质颗粒沉降到斜板上,沿斜板下滑至积泥区,由刮泥机刮至集泥斗后,通过管道排出;絮凝体等杂质颗粒沉淀分离后,澄清的水沿斜板缝隙流出侧向流斜板模组,经过上部末端的沉淀出水穿孔花墙,依次进入沉淀集水槽、沉淀出水渠,最后通过沉淀出水管流入滤池。

  • 1)进出水设计要点:①为减少絮凝体破碎,进水配水穿孔花墙过孔流速宜小于0.1 m·s−1;②为保证配水均匀,同时降低沿程水头损失,气浮穿孔集水管内流速不宜超过0.5 m·s−1;③为避免沉淀后絮凝颗粒被带出,沉淀出水穿孔花墙水流速度宜小于0.1 m·s−1;④为应对处理水量的波动,沉淀出水集水槽溢流率不宜超过200 m3·(m·d)−1

    2)气浮模式工艺设计要点:①为使释放器在最佳性能范围内运行,溶气压力宜采用0.3~0.45 MPa;为实现气浮工艺运行的经济性,回流比宜选取8%~10%;②为保证溶气水与絮体颗粒物有足够的接触时间,形成形态较好的带气絮粒,气浮接触区水流上升速度宜采用10~20 mm·s−1,接触区内停留时间不宜少于60 s;③为保障气浮工艺具有较强的抗冲击负荷能力,分离区表面负荷率宜为2.88~5.4 m3·(m2·h)−1;④为提高气浮溶气效率,压力溶气罐宜采用阶梯环为填料,填料层高度宜采用1.0~1.5 m,罐高度宜为2.5~3.5 m[11];⑤为实现出水水质和工程投资之间较好的平衡,气浮分离区的长度宜采用15~20 m。

    3)沉淀模式工艺设计要点:①考虑到水库水絮体沉降速度较小,颗粒沉降速度μ宜采用0.8~0.15 mm·s−1,斜板间水流流速v宜采用5~10 mm·s−1;②考虑到应对水质和水量的冲击,斜板需保证一定的富余量,有效系数η宜选用0.7~0.8;③综合考虑不同水质情况下斜板的处理效果,侧向流斜板(气浮与沉淀填料装置)模组,斜板倾斜角宜采用50°~60°、斜板间距宜采用50~80 mm[12];④为实现最优水力条件,应在侧向流斜板(气浮与沉淀填料装置)模组底部设置阻流墙、进出处设置缓冲区;⑤为确保排泥效果,宜采用刮泥机排出沉淀污泥;为确保排渣效果,宜采用刮渣机排除气浮浮渣。

  • 本研究中,以珠海三灶水厂改造作为工程应用实例,评估新型气浮-沉淀工艺的运行效果及建设成本。该厂原采用重力式单阀滤池直接过滤工艺,但随着原水水质的变化和国家饮用水标准的提高,其出厂水质已不能满足供水水质要求。经过多次论证,改造主体工艺确定为新型气浮-沉淀工艺(见图5)。水厂净水工艺流程见图6,改造后的处理规模为2×104 m3·d−1

  • 珠海三灶水厂原水为水库水。水质特点为:春秋季节藻类高、浊度低;冬季浊度低;夏季暴雨导致浊度高;春秋与冬季铁锰高。当春秋季节原水藻类高、浊度低,或者浊度低、运行沉淀工艺处理效果较差,影响供水水质时,则切换运行气浮工艺,以满足供水水质要求;当夏季降雨或暴雨、原水浊度较高,气浮工艺运行效果差影响供水水质时,则切换运行沉淀工艺,以满足供水水质要求;另外,采用锰砂滤料滤池,解决原水铁锰含量高问题。改造后的工艺处理效果如下文所述。

  • 当原水藻含量超过3×106个·L−1时,运行气浮模式,溶气压力0.35~0.4 MPa,回流比8%。由图7数据可知,系统运行较为稳定,进水藻含量为940×104~7 798×104个·L−1,出水藻含量为32×104~112×104个·L−1,除藻率为94.70%~99.14%,锰砂滤料V型滤池滤后水藻含量9.61×104~25.98×104个·L−1

  • 当原水浊度低于40 NTU时,运行气浮模式除浊,溶气压力0.35~0.4 MPa,回流比8%。由图8可知,系统运行较为稳定,进水浊度5.12~24.50 NTU,出水平均浊度为0.5 NTU,除浊率为90.23%~97.95%,锰砂滤料V型滤池滤后水浊度为0.03~0.14 NTU。

    当进水浊度高于40 NTU时,尤其当汛期时原水浊度急剧升高时,则运行沉淀模式。由图9数据可知,系统运行较为稳定,进水浊度174~220 NTU,出水平均浊度为3 NTU,除浊率为98.36%~98.60%,锰砂滤料V型滤池滤后水浊度小于0.5 NTU。

  • 在系统运行气浮和沉淀2种模式时,分别监测了进出水中的高锰酸盐指数。该指标可反映系统对有机物的去除效果。运行气浮模式时(见图10(a)),进水CODMn为2.45~7.04 mg·L−1,出水CODMn为1.26~3.00 mg·L−1,CODMn去除率为29.49%~72.35%。运行沉淀模式时(见图10(b)),进水CODMn为2~7.22 mg·L−1,出水CODMn为1.3~4.3 mg·L−1,CODMn去除率为18.1%~72.35%。运行结果表明,气浮模式对CODMn的去除效果比沉淀工艺模式更加稳定。

  • 在系统分别运行气浮和沉淀2种模式时,监测了进出水的氨氮含量。该指标可反映系统对引起水体富营养化的有机物去除效果。运行气浮模式时(见图11(a)),进水氨氮含量为0.02~0.34 mg·L−1,出水氨氮含量0~0.06 mg·L−1,氨氮去除率为82.35%~100%;运行沉淀模式时(见图11(b)),进水氨氮含量为0.03~1.15 mg·L−1,出水氨氮含量为0~0.49 mg·L−1,氨氮去除率为44.58%~100%。运行结果表明,气浮模式对氨氮的去除效果比沉淀模式稳定。

  • 济南玉清水厂与珠海三灶水厂的源水特征比较类似。两个水厂源水均为水库水,常年低浊,藻类、有机物、嗅味物质呈季节性升高[13-14]表1为珠海三灶水厂与济南玉清水厂的除藻、除浊效果对比。通过对比类似水源水质的同类型工艺处理效果可知,运行新型气浮-沉淀工艺,藻类去除率不低于95%,浊度去除率不低于92%,与沉淀串联气浮工艺的处理效果相当。土建费用方面,在相同规模(2×104 m3·d−1)下,同时实现气浮与沉淀2种工艺,新型气浮-沉淀池所需的占地面积最少,仅为309 m2;而“絮凝+平流沉淀+气浮”组合池的占地面积为713 m2,是新型气浮-沉淀池的2.31倍[15]。通过对比可知,在保证相同处理效果的前提下,新型气浮-沉淀工艺可减少用地面积,降低工程造价,还可减少构筑物的闲置。

  • 新型气浮-沉淀工艺经过多年的发展,已在全国多地应用,主要有珠海三灶水厂(2×104 m3·d−1)、中山长坑水库水厂(0.6×104 m3·d−1)、韶关市演山水厂(在建,6×104 m3·d−1)、廉江市九洲江水厂(在建,10×104 m3·d−1)。新型气浮-沉淀工艺相比原侧向流斜板浮沉池工艺,改进了出水集水系统、斜板结构及布置方式、刮泥方式和接触区高度。珠海三灶水厂的生产运行实践表明,新型气浮-沉淀工艺对于地表水源水季节性水质变化适应性较强,在除藻和除浊方面均表现出较高的去除效率,同时占地面积较小,节约工程造价。

参考文献 (15)

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